德國(guó)Herose低溫轉(zhuǎn)換閥06401型卡死原因分板及解決方案
德國(guó)Herose低溫轉(zhuǎn)換閥在英國(guó)量身定制的總部,我們確保我們的所有產(chǎn)品都超過(guò)相關(guān)的歐洲標(biāo)準(zhǔn),并且我們所有產(chǎn)品系列的性能都已在現(xiàn)場(chǎng)得到證明。接下來(lái)為您想介紹06401型德國(guó)Herose低溫轉(zhuǎn)換閥卡死原因及改進(jìn)措施。
德國(guó)Herose低溫轉(zhuǎn)換閥06401型卡死原因如下:
(1)氣缸和的同軸度超前而卡死。此故障除了加工質(zhì)量問(wèn)題外,主要是總裝中三通閥閥體變形引起的。原三通閥A、D、C三個(gè)通道均與直徑55 mm×2 mm的黃銅管通過(guò)法蘭盤聯(lián)接,這些管子在彎曲成形和焊接中尺寸誤差較大,強(qiáng)迫裝配的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,從而導(dǎo)致閥體變形。
(2)橡膠密封圈過(guò)期老化變形或磨損而卡死;或停放時(shí)間過(guò)長(zhǎng),局部銹蝕或氣缸B腔放氣通路(主要是電氣閥通氣口)被外來(lái)物堵塞。
(3)導(dǎo)向活塞上的密封槽偏淺,而配裝的橡膠密封圈又往往偏粗,使密封圈壓縮量過(guò)多造成摩擦力過(guò)大,活塞容易被卡住。
(4)導(dǎo)向閥盤在左、右快速切換運(yùn)動(dòng)中,閥盤撞擊力大,輔助活塞因?yàn)槭恰败浡?lián)接"(閥片7與輔助活塞9之間,夾裝有密封墊圈8),導(dǎo)向活塞在運(yùn)動(dòng)中,固定螺母10經(jīng)常松動(dòng),致使導(dǎo)向活塞傾斜而卡??;另外,安裝輔助活塞閥片處活塞桿的軸肩太小(圖樣上只有1 mm,而因加工R的存在,實(shí)際軸肩還小于此尺寸,這樣就很難保證輔助活塞與活塞桿軸線垂直,而使活塞卡住。這一設(shè)計(jì)缺陷是造成活塞卡住的主要原因之一。
(5)導(dǎo)向活塞向左運(yùn)動(dòng)時(shí)推力偏小,當(dāng)密封圈發(fā)膩及氣缸內(nèi)有垃圾(如橡膠圈磨損掉下的橡膠末等),活塞就很易卡住。
德國(guó)Herose低溫轉(zhuǎn)換閥06401型卡死解決方案如下:
(1)減小三通閥閥體變形。1982年起三通閥閥體壁厚加大,以增加強(qiáng)度。1997年將三通閥的全部通道硬聯(lián)接改為D、C通道硬聯(lián)接,A通道加接波紋管過(guò)渡,從而大大減小了閥體的變形,較有效地防止了三通閥在工作前期卡死故障的發(fā)生。
(2)從1998年下半年開始,將部分改變?nèi)ㄩy導(dǎo)向閥盤的設(shè)計(jì)。減小導(dǎo)向閥盤的運(yùn)動(dòng)阻力。將導(dǎo)向閥盤密封增加深0.15 mm,以改變密封圈的裝配壓縮量,在不影響氣密性的前提下,使活塞運(yùn)動(dòng)阻力下降。
(3)改輔助活塞“軟聯(lián)接"為“硬聯(lián)接",避免活塞松動(dòng)傾斜。適當(dāng)加大活塞桿的尺寸,由原直徑12 mm改為直徑13.4 mm從而增大了軸肩;輔助活塞由內(nèi)凹型改為中凸型,使輔助活塞與閥片直接聯(lián)接。這樣既較好地保證了閥片、活塞端面與活塞桿軸線的垂直度,又使固定螺母不易松動(dòng)。在用設(shè)備可在閥片與輔助活塞之間加一兩端面互相平行,外徑為20 mm、內(nèi)孔為10 mm、厚為3 mm的黃銅墊圈,并將密封墊圈內(nèi)孔擴(kuò)至20mm,按原序裝配即成。